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黃石第七水泥廠粉磨電耗降低 年可多獲節電效益45萬元
- 評論:0 瀏覽:3319 發布時間:2007/3/6
日前,黃石市第七水泥廠采用新技術,在Φ1.83*7M圈流生料磨上引進烘干兼粉磨技術,使臺時產量由10t/h穩定提高到22t/h,粉磨電耗大幅度降低,年可多獲節電效益45萬元。{TodayHot}
據了解,該廠Φ1.83*7M生料磨配用NHX500高效轉子式選粉機,選粉效率達80%以上,由于入磨物料水份大,磨內結圈,糊磨現象嚴重,粉磨狀況惡化,磨機臺時產量只有10t/h左右,停窯待料時有發生,影響了工序能力的正常發揮。
為了徹底改變被動局面,該廠工程技術人員在有關水泥專家的咨詢下,通過考察驗證,引進了烘干兼粉磨技術。并對磨機內部進行相關技術改造,適當擴大中心件及隔倉板,蓖板通風面積;合理取值磨機兩倉的有效長度;{HotTag}按照入磨物料粒度及粉磨特性優化設計研磨體級配,一倉采取四級配球(Φ90~60),平均球徑由69mm增至73.5mm以強化對物料的沖擊破碎能力。二倉采用Φ15,Φ20,Φ25mm三種規格鋼鍛級配,平均鍛徑20mm,研磨體填充率由30~32%增至33~35%,以增加對物料的磨細功能,為選粉機多創造精粉。為了提高熱風對物料的烘干效率,改造了磨尾通風,收塵系統,按熱風爐使用要求,磨內風速必須達到3~4m/s。重新選取磨尾風機,使磨內風速由1.06m/s增至3.86m/s。
上述方案實施后,磨機臺時產量由10t/h提高至22t/h,增產幅度>100%。噸生料粉磨電耗由29.85kwh/t降至16.73kwh/t。節電幅度達43.95%,清除了停機待料的現象。若以年使用七個月計,可節電107萬kwh,節能電價值達54萬元,扣除熱風爐及燃煤成本,年可多獲節電效益45萬元,技術經濟效果顯著。
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